本文以眉山市第一污水處理廠二期工程使用的疊螺污泥脫水機為例,詳細介紹了疊螺污泥脫水機的實際運行情況,包括疊螺污泥脫水機的選型、運行控制模式、運行注意事項、運行中存在的問題和相關(guān)解決措施、運行效果及運行費用分析等,為類似工程提供參考。
一、工程概況
眉山市第一污水處理廠二期工程,建設(shè)總規(guī)模為4萬m3/d,采用改良型氧化溝處理工藝,設(shè)計出水水質(zhì)為國家一級A標準。該廠現(xiàn)使用的污泥脫水設(shè)備為3套國產(chǎn)疊螺污泥脫水機(一下簡稱疊螺機),型號SC-303,主體結(jié)構(gòu)采用06Cr19Ni10不銹鋼,螺旋直徑300nm,轉(zhuǎn)速2r/min,總功率1.95kW,處理量150kgDS/h,沖洗水量120L/h。
每套疊螺機由3臺獨立的螺旋體組成,每個螺旋體能獨立運行,濃縮段到脫水段的濾縫逐漸變細,分別為0.3mm、0.2mm、0.15mm。主機與攪拌桶電機選用GTR日精品牌,采用ABB變頻器啟動。主機電機每臺功率為0.4kW,攪拌桶電機功率為0.75kW。每套設(shè)備配置PAM加藥泵、污泥泵各1臺。3套設(shè)備共用泡藥機、出泥輸送機及泥餅泵,其中加藥和泥餅泵采用ABB變頻啟動。
該設(shè)備在運行控制模式上分手動模式和自動模式,手動模式即在現(xiàn)場對所需開啟的設(shè)備單獨按鍵啟動,自動模式由4個PLC模塊程序控制,1個PLC模塊控制自動兌藥系統(tǒng),另外3個PLC模塊分別控制3臺疊螺機,同時共用的無軸輸送機和泥餅泵的運行與各個脫水機主機連鎖。采用一鍵式啟停機,其控制過程如下:
①啟動:主機啟動(噴淋同時啟動),15s后污泥泵、加藥泵啟動,10s后螺旋輸送機啟動,10s后泥餅泵啟動,完成正常開啟需35s。
②停機:污泥泵、加藥泵停止,20s后主機停止(噴淋同時停止),25s后螺旋輸送機停止,10s后泥餅泵停止,完成正常停機需55s。
二、疊螺機運行注意事項
(1)新機初次試車前,應(yīng)認真檢查各管道、儀表、電氣是否正常,特別是要對工藝管道進行徹底沖洗,防止安裝和焊接管道時殘留的鐵渣對主機動、靜環(huán)和螺旋軸以及對泥餅泵的定子和轉(zhuǎn)子造成損傷。
(2)檢查背壓板是否按實際使用距離緊固好,SC-303型疊螺機背壓板距離不得小于5mm。
(3)開機時主機變頻器調(diào)節(jié)到使用頻率,對于非變頻電機在調(diào)節(jié)變頻器時,進泥泵、加藥泵的運行頻率不低于18Hz,疊螺機主機不低于30Hz,泥餅泵不低于25Hz。
(4)污泥調(diào)質(zhì)。進泥和加藥在混凝攪拌桶通過攪拌,若能迅速產(chǎn)生較大塊狀的絮凝團(約4cm),說明混凝效果較好;檢查主機濾液時,若濾液中有較多顏色呈黑褐色的細小顆粒,說明絮凝效果不好,會出現(xiàn)跑泥現(xiàn)象;若濾液清澈但有粘手現(xiàn)象,說明絮凝劑投加量過大,容易造成藥劑浪費;觀察出泥口泥質(zhì)情況時,用手抓緊污泥(一般含水率在80%)不應(yīng)出現(xiàn)水滴現(xiàn)象??傊舫瞿嗔枯^大、濾液清澈不光滑,泥餅含水率正常,說明此時調(diào)質(zhì)狀態(tài)較好。
在實際操作中,該廠將一期工程的生污泥通過管道與二期工程的濃縮池連接,以共用疊螺機。由于一期是BAF工藝的生污泥,該泥未經(jīng)硝化處理,泥較粘稠、濃度高,臭味大,較難處理。二期是改良型氧化溝工藝的剩余污泥,濃度低,活性較好,無臭味,容易處理。兩者泥質(zhì)差異較大,在處理時須對加藥和進泥量進行重新調(diào)整。
(5)新機或者主機腔體已清洗干凈的,先將背壓板調(diào)整到設(shè)備允許的間隙,再啟動設(shè)備,待出口泥餅含水率達到約80%時,再將背壓板間隙調(diào)大,但每次調(diào)整的間隙不能過大(間隙調(diào)整幅度過大會讓腔體內(nèi)壓損失,造成出泥再次變?。?。進泥泥質(zhì)、進泥量、含水率、加藥量的不同,都會影響出泥的效果,也影響背壓板的調(diào)整。同一污泥在含水率變化不大的情況下,背壓板在調(diào)至合適間隙后可不作調(diào)整。
(6)PAM的使用情況。加藥泵處理能力為0.2~1.0m3/h,功率0.75kW。經(jīng)過現(xiàn)場長時間的運行和藥劑廠家通過對不同藥型的小樣分析,投加相同的藥量,在兩種泥質(zhì)不一樣時,會出現(xiàn)不同的絮凝效果。經(jīng)測試,粉劑對生污泥的處理效果較好,乳液對活性污泥處理效果較好。
三、疊螺機運行存在的問題及相關(guān)解決措施
3.1 堵塞問題及解決措施
該廠在使用疊螺機中,曾發(fā)生過2次堵塞故障。故障現(xiàn)象為:一是在運行狀態(tài)下,處理量越來越小,泥餅含水率高,游動環(huán)在螺旋軸的轉(zhuǎn)動下,在濃縮段蠕動量很小,壓榨段基本不蠕動,動靜環(huán)之間出水量很小,且在壓榨段動靜環(huán)之間的表明污泥開始干裂。經(jīng)檢查,發(fā)現(xiàn)在手動控制按鈕中未設(shè)置沖洗閥按鈕,長時間未對動、靜環(huán)沖洗,造成環(huán)與環(huán)之間堵塞。二是設(shè)備在正常沖洗的狀況下,由于污泥中存在過多的帶狀纖維,將螺旋軸纏繞,使螺旋軸變成了圓柱體,無法拉動污泥向前運動,難以形成內(nèi)壓,造成出泥量小,含水率高。
針對上述兩種現(xiàn)象,需停止進藥、進泥,改用清水運行,將螺旋軸纏繞渣物順水帶出,再加高壓水槍對動、靜環(huán)進行沖洗,問題可得到解決。
3.2 電氣故障問題及解決措施
在設(shè)備運行過程中,出現(xiàn)了2臺主機電機燒毀和部分電氣元件故障,其中一臺電機因過載燒毀,另一臺因缺項燒毀。
通過調(diào)查,過載燒毀的電機是因為在運行程序中的停機程序不合理,起初采用停機程序為停止信號動作則所有設(shè)備立即停止下來,但此時主機內(nèi)腔仍然有一定壓力,加上停機后長時間未開啟,內(nèi)腔污泥膨脹干化,當再次啟動主機時,阻力增大數(shù)倍,電機無法正常轉(zhuǎn)動,電流不斷升高,同時熱繼電器和變頻器的參數(shù)設(shè)置不合理,在未起到保護作用下造成電機燒毀。針對這種情況,該廠對停機程序做了調(diào)整,在停進泥泵后讓主機繼續(xù)運行20s,使主機內(nèi)腔壓力適當減小,又不至于內(nèi)腔排空,在下次啟動時,啟動阻力較小,且內(nèi)腔有一定的背壓,同時對熱繼電器和變頻器的參數(shù)重新設(shè)置,將主電機的熱繼電器原設(shè)置1.0A更改為0.7A,將變頻器啟動電源原設(shè)置6A更改為3A(變頻器采用1帶3),運行電流原設(shè)置的3A更改為2.1A,達到保護檢測目的。自調(diào)整工作程序及參數(shù)后,該機一直運行正常,再未出現(xiàn)類似故障。
另一臺缺項燒毀的電機,經(jīng)檢查,是由于設(shè)備安裝人員粗心大意,導致接觸器主觸頭的其中一項接觸不好,造成缺項電機毀壞。經(jīng)技術(shù)人員對一、二次回路接線頭全部檢查擰緊,運行至今再未出現(xiàn)因缺項而燒毀電機的現(xiàn)象。
電氣元件故障是污泥脫水間電氣設(shè)備中較為常見、也較難解決的問題,如變頻器、PLC模塊、接觸器和空氣開關(guān)等。因為脫水機在處理過程中產(chǎn)生的腐蝕性氣體濃度較大,電器長時間處于高濃度的腐蝕氣體中,極易造成腐蝕損壞。該廠將配電系統(tǒng)及電氣控制元件單獨設(shè)置一間配電室,改善了電氣元件所處的工作環(huán)境,并將變頻器、PLC主板進行涂層防腐處理,以增強其耐腐蝕性,定期對各個接線端子緊固,避免接線端子因腐蝕造成的接觸不良。通過整改,電氣故障大幅度降低。
3.3 橡膠管道漏水問題及解決措施
在使用過程中,由于連接混凝攪拌桶與主機之間的橡膠管道材質(zhì)選配不適,常出現(xiàn)膠管腐蝕老化漏水現(xiàn)象,平均兩個月就需要換一次膠管。
經(jīng)試驗,該廠改選用了加厚耐腐蝕性的橡膠管道,耐用時間大幅延長,更換至今一年多未出現(xiàn)漏水現(xiàn)象,有效地解決了頻繁更換橡膠管的問題。
3.4 液位保護裝置故障原因分析及解決方案
疊螺機在處理一期工程(BAF工藝)生污泥時,由于渣物較多,經(jīng)常纏住攪拌桶內(nèi)的液位探測桿,誤發(fā)出高液位報警,導致污泥泵停轉(zhuǎn),疊螺機空轉(zhuǎn)。在清除探測桿上的渣物后,污泥泵雖自行啟動,但由于設(shè)備內(nèi)污泥已排空,初始無法產(chǎn)生背壓,造成出泥含水率過高,嚴重影響污泥脫水效果。
為此,該廠一是將一期工程回轉(zhuǎn)式細格柵機改造成直徑3mm的內(nèi)進水式格柵機,有效地減少進泥中的發(fā)毛纖維渣物;二是增設(shè)疊螺機攪拌桶上探測桿沖洗水管,定期沖洗,解決了渣物纏繞探測針的問題。
3.5系統(tǒng)配置失調(diào)現(xiàn)象及解決方法
二期前期工程在配置進泥泵時,選用的功率為7.5kW,處理量為20m3/h,結(jié)果與主機不匹配,在處理生污泥時,變頻調(diào)至18Hz時,進泥量有時仍大于設(shè)備處理能力,造成混凝攪拌桶污泥溢流和進泥泵頻繁啟動現(xiàn)象。
在二期后期工程建設(shè)中,通過改進,選用的進泥泵電機功率為4kW,處理量為12m3/h,在調(diào)節(jié)好變頻器的啟動頻率后,進泥量與處理量吻合,有效地解決進泥量不穩(wěn)定的問題。
四、運行效果及費用分析
在采取上述相關(guān)措施后,目前該廠的疊螺機運行狀況良好。
以處理該廠的氧化溝污泥為例,按每臺實際處理量150kgDS/h計算,運行中同時開啟2臺疊螺機,共用泡藥機,輸送機和泥餅泵,電價0.75元/(kW·h),水價4元/m3,PAM藥價35000元/t,生產(chǎn)1t含水率80%的污泥成本為46.01元。其中疊螺機自身生產(chǎn)1t污泥的成本為1.46元左右,約占總成本的3.2%。
五、結(jié)語
通過疊螺污泥脫水機在眉山市第一污水處理廠的實際應(yīng)用,能夠穩(wěn)定地控制泥餅含水率在80%以內(nèi),具有運行成本低、占地空間小、自動化程度高等優(yōu)點,特別適合于中小型污水處理廠。