1 現(xiàn)有技術(shù)情況
新疆油田公司百口泉采油廠注輸聯(lián)合站污泥脫水工程于2014年7月底投產(chǎn),采用的是LW450污泥離心脫水機(jī),技術(shù)參數(shù):轉(zhuǎn)鼓直徑450mm,轉(zhuǎn)鼓長度180mm,轉(zhuǎn)鼓轉(zhuǎn)速3200r/min,分離因數(shù)2576,螺旋差轉(zhuǎn)速10~50r/min,通過量30m3/h,進(jìn)料溫度0~90℃。百口泉污泥脫水工程在兩年多的運(yùn)行中,通過大量實(shí)踐證明:消除不利影響因素,合理調(diào)整離心機(jī)轉(zhuǎn)鼓轉(zhuǎn)速、差轉(zhuǎn)速及溢流堰板的高度,對充分發(fā)揮離心機(jī)性能起到非常重要的作用。
2 影響平穩(wěn)運(yùn)行的因素研究
2.1 開機(jī)報警或振動報警(反沖洗的影響)
離心機(jī)開啟時由于差速低報警而引起主電機(jī)停機(jī)或在開啟時振動過大、聲音異常報警停機(jī)。上述兩種情況主要是停機(jī)時沖洗不徹底引起。這樣會導(dǎo)致兩種情況發(fā)生:①出泥端積泥多導(dǎo)致再次開機(jī)時轉(zhuǎn)鼓和螺旋輸送器之間的速差過低而報警;②轉(zhuǎn)鼓的內(nèi)壁上存在不規(guī)則的殘留固體導(dǎo)致轉(zhuǎn)鼓不平衡而產(chǎn)生振動報警。
2.2 軸溫過高報警(潤滑脂的影響)
軸溫過高報警主要是由于潤滑脂油管堵塞導(dǎo)致潤滑不充分、軸溫過高。百口泉污水處理廠運(yùn)行初期,嚴(yán)格按照廠家提供的維護(hù)保養(yǎng)手冊進(jìn)行主軸承的潤滑,但是由于離心機(jī)的潤滑脂投加裝置為半自動裝置,相對人工投加系統(tǒng)油管細(xì)長,間隔周期長,投加1次潤滑脂容易發(fā)生油管堵塞的現(xiàn)象。一旦發(fā)生,需要人工及時清理。
2.3 溶、配藥系統(tǒng)漏斗處堵塞(稀釋水量的影響)
在運(yùn)行過程中,溶、配藥系統(tǒng)漏斗處經(jīng)常堵塞,螺桿加藥泵經(jīng)常損壞。主要原因是聚丙烯酰胺的水溶液呈膠粘狀態(tài),并且其溶解性較差,加上溶藥系統(tǒng)的稀釋水流量不夠,因而壓力不夠,很容易造成PAM錐形溶藥漏斗堵塞,由于稀釋水量不夠,也造成螺桿加藥運(yùn)行效率低。
2.4 主機(jī)報警而停機(jī)(啟動機(jī)參數(shù)影響)
開啟脫水機(jī)或運(yùn)行過程中調(diào)節(jié)脫水機(jī)轉(zhuǎn)速,主電機(jī)變頻器調(diào)節(jié)過大或過快,容易造成加(減)速過電壓現(xiàn)象,導(dǎo)致主電機(jī)報警。運(yùn)行中發(fā)現(xiàn),一般變頻調(diào)節(jié)在2Hz左右比較安全。開始啟動脫水機(jī)時,在主電機(jī)沒有穩(wěn)定時(啟動指示燈閃動)不要進(jìn)泥或進(jìn)水,否則亦會造成主電機(jī)報警現(xiàn)象。主電機(jī)轉(zhuǎn)速穩(wěn)定后,進(jìn)泥5~9min,觀察扭矩,扭矩過大時及時調(diào)整,以免造成大量濾液進(jìn)入輸送機(jī)。脫水機(jī)在沖洗狀態(tài)下,尤其在高速沖洗時,也易造成加(減)速過電壓現(xiàn)象,所以在高速沖洗時脫水機(jī)旁應(yīng)有運(yùn)行人員監(jiān)護(hù)。離心機(jī)在正常運(yùn)行過程中,主機(jī)也會出現(xiàn)報警停機(jī),原因是出水管線積泥堵塞。
2.5 溶、配藥系統(tǒng)液位計報警而停機(jī)(液位計的影響)
設(shè)計時,溶、配藥系統(tǒng)預(yù)處理離心機(jī)加藥控制系統(tǒng),加藥罐的音叉液位開關(guān)控制液位。經(jīng)常出現(xiàn)溶藥配比濃度不準(zhǔn)確、加藥罐易溢流等問題,影響了離心機(jī)運(yùn)行效果。
3 治理措施
3.1 經(jīng)過分析,報警停機(jī)后,按復(fù)位鍵直至轉(zhuǎn)速上升至300r/min以上松開,待轉(zhuǎn)速升至600r/min時開始小水量沖洗。如果沖洗無效則打開機(jī)蓋,用自來水人工清洗轉(zhuǎn)鼓直至干凈。停機(jī)清洗:先在工作轉(zhuǎn)速下高速清洗,目的是清洗出停止進(jìn)料后還留在轉(zhuǎn)鼓內(nèi)的大量固體,沖洗水量為120%工作水量,濾液相對清后,轉(zhuǎn)速調(diào)至1000~2000r/min,繼續(xù)清洗至濾液清澈,然后降至600r/min左右低速清洗,目的是將緊貼在轉(zhuǎn)鼓內(nèi)壁和螺旋輸送器上的固體清洗下來,沖洗水流量為30%的工作流量;反復(fù)2~3次即可。當(dāng)離心機(jī)轉(zhuǎn)鼓轉(zhuǎn)速降到300r/min時,則停止用水沖洗。需要特別注意的是,沖洗水的流量必須隨著轉(zhuǎn)速的下降而減少,同時把兩側(cè)的水管都打開,以避免液體從進(jìn)料管處的間隙處溢出,造成沖洗水導(dǎo)流管被堵塞,甚至把離心機(jī)的軸淹沒。正常停機(jī)沖洗時,判斷沖洗是否達(dá)到預(yù)期效果,主要參考扭矩值,如果扭矩值<1kN·m,則說明沖洗得比較干凈,非正常情況下檢查沖洗是否達(dá)到預(yù)期效果,可以使中心齒輪軸保持不動,用手轉(zhuǎn)動轉(zhuǎn)鼓,看其是否轉(zhuǎn)動靈活。如果轉(zhuǎn)動不靈活,使轉(zhuǎn)鼓在轉(zhuǎn)速>300r/min下旋轉(zhuǎn)并且用水徹底沖洗干凈。該工作需要在停車后立即進(jìn)行,因?yàn)樵谖磫拥臋C(jī)器中清除潮濕和松軟的沉淀物比較容易。通過這一措施,沒有出現(xiàn)停機(jī)事件。
3.2 經(jīng)與廠家溝通,與現(xiàn)場運(yùn)行分析采用3倍于手動潤滑的用脂量,即每個油嘴的加油速度約6g/h。其主要原理是較頻繁地加油以保證細(xì)長油管的有效暢通。當(dāng)然,潤滑脂亦不能加注過多,否則亦會引起軸承溫度升高。保證軸溫溫度平穩(wěn)。
3.3 為確保稀釋水流量的穩(wěn)定可靠,從循環(huán)水泵出口敷設(shè)一條供水線,確保流量由1.5m3/h增加到2.5m3/h。改造后該類故障再未發(fā)生。同時也確保了螺桿運(yùn)行效果。
3.4 在運(yùn)行過程中,要保持出水閥全開,對出水管線定期清洗,保持出水管暢通,確保運(yùn)行平穩(wěn)。
3.5 采用連桿浮球液位開關(guān)代替了原有音叉液位開關(guān),確保液位穩(wěn)定,很好地解決了溶、配藥系統(tǒng)液位計報警而停機(jī)問題。
4 實(shí)施效果
每天對離心機(jī)清洗一次,每周清洗出水管線一次,按量添加潤滑脂,確保了離心機(jī)正常、平穩(wěn)運(yùn)行。2016年百口泉采油廠注輸聯(lián)合站污泥離心脫水機(jī)設(shè)備綜合完好率100%,故障停機(jī)率為0。
脫出污泥含水率可達(dá)80%,離心機(jī)出水懸浮物含量可達(dá)100mg/l。
5 結(jié)論
①影響離心式污泥脫水機(jī)出泥效果的因素很多,并且各個因素又互相影響,因此處理好影響離心機(jī)各個因素的綜合作用,才能使離心機(jī)少出現(xiàn)污泥堵塞固相端的現(xiàn)象,才能使離心機(jī)出泥的含固率達(dá)到設(shè)計要求。
②對離心機(jī)性能參數(shù)的正確認(rèn)識以及合理篩選絮凝劑是順利完成污泥離心脫水的關(guān)鍵。
③在生產(chǎn)運(yùn)行中,操作人員需要細(xì)心觀察,加強(qiáng)管理,不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)。
④百口泉采油廠乃至新疆油田對于污泥離心脫水機(jī)的使用才剛剛開始,還有很多未知的問題需要不斷地探索和研究。